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能源公司:脫硫塔工藝優化改造實現提質增效
發布時間:2023-10-09       瀏覽量:1934      分享到:

今年以來,神木煤化工能源公司4#脫硫塔在運行中出現氣體分布不均、塔壁掛料、濃縮段溫度高等諸多問題,為徹底解決“疑難雜癥”,該公司組織技術攻關人員進行多次對標交流,學習先進單位的技術工藝,終于將理論與實踐成功轉化,完成4#脫硫塔工藝改造,實現提質增效。

據了解,此次4#脫硫塔工藝改造加裝了聚氣環并開創性地增加了聚氣環分段沖洗裝置(具有聚攏、引導煙氣流向,避免偏流的作用)。通過錯峰沖洗,既保證系統的水平衡,又杜絕掛料的形成。并結合對標學習與內部3#脫硫塔改造經驗,在4#脫硫塔二級噴淋上方,新增一層二級噴淋,以提高漿液的循環量與覆蓋率,增加液氣比,使高溫煙氣充分與循環漿液逆流接觸換熱。一方面降低了煙氣溫度,另一方面稀硫銨副線上移重新布置噴頭,達到沖洗全覆蓋不留死角的效果,既解決了集液器底板掛料的痼疾,又增加濃縮漿液中硫酸銨顆粒的結晶速度與晶粒成長。

此次4#脫硫塔工藝改造效果顯著,達到了預期目標。目前,系統已平穩運行兩個月,系統阻力明顯降低,二級泵運行穩定,未見到掛料、積料形成的疤塊堵塞濾網,濃縮段三點溫度在運行負荷環境下保持62-68℃之間。從節能效果分析,目前整體吸收效率提升,吸收劑氨水的消耗量同比下降3%,全年可有效節約氨水216噸,約21.6萬元。工藝優化后增加硫酸銨產量約50噸,增收4萬元,減少人工清料費用3萬元,同時還減少防腐修復次數,增加發電量,創效約160萬元,累計創效188.6萬元。
下一步,能源公司將以此次脫硫塔工藝改造為契機,全力推廣對標經驗與方法的成果復制,努力提升脫硫系統各項工藝指標與運行工況品質,為企業高質量發展貢獻力量。(張忠懷秦斌